吊水洞煤礦“12.4”一氧化碳超限事故專項辨識評估(后)崗位培訓教案
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1、重慶永川區吊水洞煤礦“12.4”一氧化碳超限事故后專項辨識評估培訓教案 編制單位:XXXX有限公司編制時間:2020年12月前言根據煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)及山東省煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施指南要求,全國煤礦發生重特大事故,或者所在省份、所屬集團煤礦發生較大事故后,開展一次專項辨識,我礦于2020年12月7日,由礦長組織分管負責人及相關業務科室、區隊負責人開展了對重慶永川區吊水洞煤礦“12.4”一氧化碳超限重大事故的安全風險辨識工作,各分管業務科室負責辨識評估分管范圍內的安全風險,并將評估結果匯報至安全部,2020年12月8日由安全部牽頭、其
2、他相關業務科室配合編寫了辨識評估報告,安全風險清單及相應管控措施,2020年12月9日礦長組織分管負責人及相關業務科室對報告進行了審核,修改后形成最終的重慶吊水洞煤礦一氧化碳超限事故后專項安全風險辨識評估報告。為貫徹落實煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)專項辨識評估完成后1周內對相關作業人員開展培訓的規定。深刻吸取事故教訓,提高廣大員工對安全生產重要性的認識,增強安全生產責任感,提高廣大職工遵守規章制度和勞動紀律的自覺性,增強安全生產法制觀念,提高廣大職工安全技術知識水平,熟練掌握操作技術要求和預防、處理事故的能力,特進行此次專項培訓。培訓大綱v 一、事故前情回顧v 二、事故
3、原因分析v 三、專項辨識情況v 四、作業地點重大風險v 五、主要安全生產技術措施v 六、提問部分人員看掌握情況v 七、培訓總結重慶永川區吊水洞煤礦“12.4”一氧化碳超限事故后專項辨識評估培訓教案培訓時間2020年12月10日培訓地點培訓中心主講老師XXX總計學時2學時1 點名、宣布課堂紀律并組織上課2 利用幾個相關問題引入培訓主題教學項目主要教學內容時間分配一事故前情回顧12月4日17時許,重慶市永川區停產關閉兩個多月的吊水洞煤礦,因企業自行拆除井下設備發生事故,24人被困井下。市委市政府第一時間組織市、區兩級救援隊伍緊急救援。在應急管理部工作組指導下,經30個小時全力搜救,24名被困人員搜
4、救完畢,其中1人獲救,23人遇難。目前,善后工作有序開展,事故原因正在進一步調查中。工人講述重慶吊水洞煤礦事故過程:【剛出礦井就看見黑煙噴出】公開信息顯示,吊水洞煤礦位于永川區安溪村毗盧寺社,由重慶市永川區吊水洞煤業有限公司經營。天眼查顯示,該公司成立于2011年2月21日,主要經營范圍為煤炭開采、煤炭銷售。曾在吊水洞煤礦工作的陳剛告訴記者,該煤礦共有六個區域,深度和高度不同,用不同的數字區分。事故當天,只有兩個區域有人作業?!巴.a后,廠里平時人不多,一般只有必須的值班人員。但最近因為要拆除設備,陸陸續續不斷有人下井,沒想到這么多人被困在了井下?!?9歲的陳剛是吊水洞煤礦員工,已在礦上干了13
5、年。12月4日19時許,他接到了礦上機電隊長的電話,“馬上到廠里來,馬上”。所謂的廠里,即指吊水洞煤礦。陳剛家在永川區萬壽鎮,距煤礦約4公里,開車只要10分鐘左右。還沒出門,他就看見礦井的方向冒起了黑煙。來到礦上后,陳剛發現警車、救護車、消防車占滿了院子,附近一家磚廠門口平時見不到人,當時也聚集了大批圍觀人群。機電隊長告訴陳剛,井下出事了,24名工人正在那里拆除設備。陳剛說,按照工作流程,礦工下礦必須登記時間和工作區域。當天下井的24人中,上早班的領隊和負責瓦斯、電工的兩名工人是早上8時左右進入礦井的;14時左右,陳剛的表叔也帶著一群工人下了井。陳剛記得,24人中16人并非本廠員工,是從永川區
6、大安街道過來幫忙拆除設備的,“只知道是收鐵的老板讓過來的?!币幻V工展示礦廠分布圖,兩棟樓中間的位置就是下井口。據吊水洞煤礦工人張強回憶,事故是在當天17時前發生的。不到17時,張強和一名廠內礦工、5名外廠工人一起進入礦井換班,走了二三十米就發現礦井深處冒出屢屢白煙,“像霧氣,沒有味道”。又往里走了幾十米,張強發現白煙越來越重,他們覺得情況不對,掉頭出井。張強記得,17時多走出礦井不久,監控室里的監測系統就發出警報,提示一氧化碳超標,一縷縷黑煙從洞口噴出。但陳剛曾聽事故當天的調度人員提起,當天17時40分左右,已監測到礦井內一氧化碳超標,地面上負責查看通風井的人也看到了黑煙。15分鐘友情提示:
7、第一部分主要針對于整個事故介紹,可根據情況適當調整授課時長。二事故原因分析據新華社報道,經有關部門調查,煤礦以286萬元的折價將井下機電設備、電纜、管道、鋼軌等出售給重慶某再生資源回收公司。該回收企業組織19人下井回收,吊水洞煤礦5人下井配合。12月4日約16時48分,該企業在井下主水倉區域違規動火作業,迅速引燃主水倉漂浮的大量石油(油氣),產生一氧化碳等大量有毒有害氣體和濃煙,形成火風壓。重慶的煤礦屬于高瓦斯礦井,瓦斯是一種以甲烷等為主的氣體,經過開采加工可以成為家用燃氣。但在礦井中,瓦斯易燃易爆,是名副其實的奪命者。每個礦洞都需要配備一名瓦斯檢測工,如果瓦斯濃度超標,他將警示停止作業“礦里
8、安排了5名瓦斯監測工,但實際在工作的可能只有四個人,早班兩個,中班一個,晚班一個,另一個不知道哪去了?!饼R明告訴中國新聞周刊,交接班時發現只有一位檢測工和他對接,“雖然覺得有些不妥,但當時礦井已經停產,大家覺得往日的規范也沒有必要那么嚴格遵守?!饼R明發現,這二十天設備拆卸過程中,安全漏洞太多,極易釀成礦難事故。煤礦中的一氧化碳,主要是井下煤層氧化產生的氣體,煤礦安全規程規定煤礦井下空氣中一氧化碳濃度不得大于0.0024%,常用單位是PPM。按規定,礦井中的一氧化碳濃度不能超過24PPM。本次事故發生后,吊水洞煤礦礦井內的一氧化碳濃度,一度高達1700PPM,是規定值24PPM的近71倍。一氧化
9、碳無色、無臭、無味,極易與血紅蛋白結合,形成碳氧血紅蛋白,使血紅蛋白喪失攜氧的能力和作用,造成人體組織窒息,嚴重時死亡。一氧化碳對全身的組織細胞均有毒性作用,尤其對大腦皮質的影響最為嚴重??諝庵械囊谎趸歼_到0.05%,人就有中毒危險,在空氣中的一氧化碳濃度達到0.5%1%,就可能在5分鐘內致人死亡。煤礦中發生一氧化碳超標較為常見。發生一氧化碳超標主要是因為煤炭氧化自燃、煤礦中出現火災,或者是煤礦中的煤塵發生爆炸。此外,在煤礦的采掘過程中,實行爆破的時候,都會導致煤礦中的一氧化碳超標。目前尚無法確認導致吊水洞煤礦“一氧化碳超限”的原因,究竟是這24位工人在拆除設備的過程中采用的爆破產生,還是因
10、爆破、切割金屬等因素導致礦井中的煤炭燃燒,或礦井中的煙塵發生爆炸產生。重慶市原安監局一位不愿具名的工作人員稱,如果是煤層中的一氧化碳突然突出,洞口就絕對不會有煙塵,如果有煙塵,就要么是有爆炸,要么是有燃燒。至于是一氧化碳爆炸產生的煙塵,還是爆炸或燃燒產生的一氧化碳,目前還無法從常識角度判斷。記者梳理公開報道發現,2012年以來,吊水洞煤礦發生過多起生產安全亡人事故。據永川區人民政府消息,2012年,吊水洞煤礦曾發生頂板事故,造成一人死亡。據重慶煤礦安全監察局通報,2013年3月25日,吊水洞煤礦在進行探水打鉆過程中發生一起硫化氫氣體中毒事故,造成3人死亡、2人受傷。針對吊水洞煤礦的安全生產風險
11、,多個部門曾經發出勘探、檢查文件。2020年3月22日,重慶朔風科技有限公司對吊水洞煤業公司進行了安全勘探,指出其生產安全隱患:崗位工人安全生產責任制不完全,部分從業人員安全生產教育培訓記錄填寫不全不完善,井下人員不完全熟悉自救器使用時間、佩用方法;部分滅火器失效;副井架空乘人裝置多處磨損嚴重,發出異響;副井未設防滑緩沖設施。今年4月,吊水洞煤礦還被發現存在供電系統和瓦斯治理管理方面的問題。重慶市應急管理局公告顯示,4月15日,重慶市應急管理局、重慶煤礦安全監察局關于2020年一季度全市煤礦瓦斯防治與利用工作情況的通報中提到,包括吊水洞煤礦在內的多個礦井供電系統管理存在短板,瓦斯超限事故風險大
12、,多個礦井發生無計劃停電停風,引起井下大面積高濃度瓦斯超限。10月19日,重慶市應急管理局、重慶煤礦安全監察局關于2020年三季度全市煤礦瓦斯防治與利用工作情況的通報中指出,吊水洞煤礦瓦斯治理精細化管理差,甲烷傳感器調校人員操作不規范,調校時未設置為調校狀態,導致傳感器超限報警次數大量增加。15分鐘友情提示:因為目前尚未查清造成該事故的主要原因,故從多方面敘述。(僅供參考)三專項辨識情況針對此次事故,我礦已于12月7日-10日開展了專項安全風險辨識評估,由礦長任專項辨識領導小組組長,安全礦長任副組長,相關部門、業務部室及工區負責人參與此次專項辨識活動。由于導致吊水洞重大事故的原因為一氧化碳超限
13、,故針對能夠導致一氧化碳超限事故的危險因素進行風險辨識,導致一氧化碳超限的原因主要有:井下爆破及礦井火災,而導致礦井火災的主要原因分為兩類,內因火災及外因火災,內因火災主要為煤層自然發火導致的火災,外因火災由于外部火源如明火、放炮、電流短路、機械磨擦和撞擊等原因引燃可燃物造成的火災。故本次風險辨識范圍為:井下爆破、煤層自燃火災、煤塵爆炸、瓦斯爆炸、電氣火災、機械火災等。經排查,我礦現有采煤工作面XX個,XX采煤工作面和XX采煤工作面,采用分區獨立通風方式進行通風,主斜井擔負提煤兼進風,副斜井用作提矸、下料、行人和進風,立井為回風井。采煤方法為走向長壁后退式,采煤工藝為機采,全部垮落法管理頂板。
14、根據工作面確定存在的風險類型,依據本次專項辨識目的,對工作面火災重大風險重新進行研判,逐一辨識導致火災重大風險的各類危害因素。此次專項辨識共辨識出主要安全風險25項,具體風險描述如下: 1、煤層自燃傾向性為類,煤層最短自然發火期為91天,回采過程中推進速度不均衡及采空區遺煤,可發生自然發火事故。 2、綜采工作面采煤工作面回采期間上隅角通風管理不到位或瓦斯治理不到位,瓦斯超限,存在瓦斯燃燒、爆炸造成人員傷亡風險。 3、綜采工作面工作面回撤期間通風、瓦斯管理不到位,存在瓦斯燃燒、爆炸造成人員傷亡風險。 4、綜采工作面遇構造,采煤機滾筒割矸石可能產生明火,引燃易燃物,發生火災。 5、消防設施滅火器過
15、期失效,發生火災時,可能造成滅火器不能正常使用。 6、筒倉內存煤較多,通風不暢造成瓦斯積聚,電氣設備失爆、電氣焊作業出現明火等情況時,可能造成瓦斯燃燒、瓦斯爆炸。 7、通風系統貫通未調整通風系統和未檢查瓦斯,會造成通風系統不可靠、風流素亂和瓦斯超限,可能造成瓦斯爆炸或煤與瓦斯突出事故發生。 8、皮帶運輸巷皮帶運輸機皮帶與滾筒摩擦溫度過高,點燃浮煤,可能引發火災。 9、掘進工作面與舊巷貫通時,由于安全技術措施執行不到位,可能造成瓦斯超限、瓦斯爆炸。 10、掘進工作面鉆眼時,煤巖粉排不出來,卡鉆、塌孔等預兆時,未引起重視,可能造成爆炸、突出事故。 11、掘進工作面鉆桿長時間在鉆孔內摩擦,可能引起煤
16、層燃燒,巷道內一氧化碳超標,使人員室息中毒。 12、采掘工作面可移動的電纜或電氣設備失爆,可能導致漏電,電火花可能引起火災、瓦斯爆炸等。 13、采掘工作面降塵、防塵措施執行不到位,作業地點煤塵濃度達到452000g/m3,煤塵超限、積聚,可能造成煤塵燃燒、爆炸事故。 14、采掘工作面未按規定測風、風量不足,出現瓦斯積聚,不能及時排出瓦斯等有害氣體,可能造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸事故發生。 15、采掘工作面未按規定安裝監控設備,不能及時發現瓦斯等有害氣體超限,可能造成缺氧室息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。 16、采掘工作面未按規定調校監控設備,不能準確監測瓦斯等有害氣體,可能造
17、成造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。 17、采掘工作面傳感器設置位置不符合規定,造成監測數據不準確,不能及時發現瓦斯等有害氣體超限,可能造成缺氧室息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。 18、采掘工作面人為破壞監控設備,造成監控設備不能使用,不能及時發現瓦斯等有害氣體超限,可能造成缺氧室息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。 19、采掘工作面未按規定檢查瓦斯,不能及時了解井下各檢查點有害氣體濃度,不能及時發現瓦斯等有害氣體超限,可能造成人員缺氧室息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸事故發生。 20、采掘工作面攜帶檢查儀器不完好,不能測量數據或測量數據不準確,不能及時發現瓦斯等有害氣體超限,可能造
18、成缺氧室息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸。 21、采掘工作面機電班對設備進行檢修、安裝、拆除時,違章作業,未執行二級用電,未檢查開關周圍瓦斯,可能造成出現瓦斯爆炸或者燃燒事故。 22、采掘工作面電氣設備短路、或接觸不良,可能引發電氣火災。 23、爆破作業點“一炮三檢”執行不到位,瓦斯濃度超過規定進行放炮,可能造成瓦斯爆炸。 24、爆破作業點裝藥后,使用不符合規定的炮泥或炮眼封泥長度不足,放炮后產生的火花可能導致瓦斯燃燒、瓦斯爆炸。 25、爆破作業點爆破后,炮煙未散盡作業人員進入工作面可能導致一氧化碳及氯氧化合物等有毒有害氣體中毒。20分鐘友情提示:第三部分可以根據公司專項辨識實際開展情況進行講
19、解四重大風險及管控措施 根據此次專項辨識評估,未發現新增重大風險。目前我礦現存的五項重大風險分別是采煤工作面煤塵爆炸、煤層自燃、主通風機停風、主供電系統停電、副井絞車提升系統(斷繩、跑車)。針對五項重大安全風險我們主要采取管控措施如下: 煤塵爆炸方面:u 1、加強通風管理,確保工作的風量、風速符合要求。因巷道冒頂或其他原因達不到上述要求的,應立即進行整改,整改完畢后再恢復生產。u 2、確保工作區域內空氣成分滿足要求,正常情況下氧氣不低于20%,二氧化碳不高于0.5%,其他其體濃度符合規程規定。u 3、班長必須認真履行瓦斯檢查員手冊簽字制度,及時掌握工作面CH4濃度的變化情況,必要時按要求組織人
20、員撤離。u 4、班長、電工及放炮員必須攜帶便攜式瓦斯檢測報警儀,工作面回風巷上隅角要懸掛一臺,對工作面瓦斯進行監測。u 5、認真執行綜合防塵措施,保障防塵用水要有充足的水量和水壓。u 6、防火墻:回風巷設在經4點前10米處;運輸巷設在經6點前5米處。 煤層自燃(火災)方面:u 1、工作面在正常推采期間,應根據煤層自燃發火期u 和煤層“三帶”寬度嚴格按設計的推進速度進行推采,保證工作面月進度不小于20m。u 2、工作面在正常推采過程中應加強工作面及兩巷浮煤u 的清理,及時將進回風巷和采煤工作面維護頂板使用的木料回收干凈。u 3、工作面在正常推采過程中必須提高煤炭回收率。 u 4、工作
21、面在正常推采期間,應保障消防管路及閘閥完u 好,確保采煤工作面一旦發生火災事故時滅火用水。u 5、工作面在正常推采期間,應采用阻化劑霧化防止煤u 炭自燃措施,利用阻化劑霧化泵向采空區噴射阻化劑霧,使阻化劑霧將遺落在老塘內的煤炭覆蓋,以延緩遺落在老塘內的煤炭氧化速度,防止煤炭自燃現象的發生。u 6、工作面在正常推采期間,如采煤工作面回風隅角或u 老塘內出現煙霧、CO氣體影響采煤工作面作業人員的人身安全時,應立即停止生產,采取積極的滅火措施及時消除火災隱患。u 7、工作面回撤結束后,三日內將采煤工作面的進風、 u 回風順槽進行永久密閉。密閉施工時應掏槽至硬底,硬幫用不燃性材料砌筑。防火密閉墻應在同
22、一地點間隔1m左右砌筑兩道,每道墻體厚度不得小于0.5m,中間用黃土充填,防火密閉墻應預留注漿孔,位于回風側的防火密閉墻還應留有觀察孔。防火密閉墻所在巷道底板有積水或可能出現積水時,砌筑密閉墻時必須設有反水槽或反水管,無水流流出時應保證反水槽或反水管不漏風。u 8、監測系統u 對工作面回風隅角和回風流中的C0氣體進行人工檢查和氣體分析,并充分利用安全監測系統和束管監測系統,進行預測預報工作,通過對當班安監員測得的數據及束管監測系統的數據及時進行分析,發現溫度上升明顯,有芳香族碳氫化合物,C0濃度超過0.0024%或增長較快時,要及時組織進行撤人,進行防滅火處理。u 9、安全監控系統  
23、;由于采煤工作面所開采的煤層屬自燃煤層,為充分發揮安全監測監控系統在礦井防火方面應有的作用,根據煤礦安全規程規定:“開采容易自燃、自燃煤層的礦井,應設置一氧化碳和溫度傳感器”的規定和煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范的有關要求,在采煤工作面安裝一氧化碳和溫度傳感器。u 10、設立井下移動式注漿站在采煤工作面設備硐室設置移動式注漿站,并在采區巷道內敷設專用的注漿管路,注漿管路用直徑50mm的鋼管沿工作面回風巷敷設30m,鋼管前端用特制的6變頭連接牢固,再用軟膠管接到變頭上,距離終采線20米時使用軟膠管對整個工作面進行注漿,工作面生產時每循環對采空區側進行預防性注漿,注漿時漿液必須全斷面覆蓋老
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